Форум myROBOT.ru » Лаборатория » Электронная мастерская » Сигнальный выключатель

Страниц (2): « 1 [2]
 

16. ОЛЕГ - 20 Марта, 2009 - 17:45:11 - перейти к сообщению
Нет, это не шутка.

Я реально не понимаю- или делаем машинку на радиоуправлении, или там не важно, на каком управлении, или робота.
У меня в мозгу не состыковывается ПУЛЬТ и ДАТЧИКИ.
17. darkblue - 20 Марта, 2009 - 17:48:50 - перейти к сообщению
Да как уж,с пульта подаём сигнал на мк идёт лог единица а взависимости от того что хотим то и вешаем на этот сигнал в программе начиная от остановки до более серьёзных действий, я же написал что просто проверку делал и что он сырой ,датчиков у него нет,ориентации в пространстве естественно тоже
18. бот_м_16 - 20 Марта, 2009 - 17:51:37 - перейти к сообщению
К стати насчёт ориентации - электронный компас
ЗЫ
Посетила муза теперь идее буду до ночит генерировать и обдумывать
19. ОЛЕГ - 20 Марта, 2009 - 18:56:13 - перейти к сообщению
"с пульта подаём сигнал на мк идёт лог единица а взависимости от того что хотим то и вешаем на этот сигнал в программе начиная от остановки до более серьёзных действий"
Например?
Не сочтите тупым, может, я просто не дошел до этого, но я реально не понимаю. Замешательство
20. Гость - 20 Марта, 2009 - 23:11:32 - перейти к сообщению
ну захотелось человеку с пульта поуправлять. для примера переключать на свет бежит - от света.
а вот если сия схема должна контроллером управлять, то кусок начиная с транзистора тоже на помойку, а сигнал брать прямо с 12 или (неинвертированный) с 13 ноги микросхемы. кроме того напряжение питания надо такое-же, как у контроллера (561 серия от 3 до 15 вольт работает). и совсем забыл: убедиться, что ресивер по 1 импульсу за раз выдает, ато схема сия (Т-триггер называеться) на каждый импульс реагировать будет.
21. darkblue - 21 Марта, 2009 - 15:16:07 - перейти к сообщению
Хотелось бы добавить что в ряде экспериментов было выявлено что при зарядке батареи триггер не срабатывает так как повышается логический 0 на входе ,значит нужно подавать больший сигнал либо уменьшить или лучше заменить резистор в 1 килоом подстроечником в 10 ком,убирать его вообще не советуется ибо скорее всего будут ложные срабатывания
22. Гость - 21 Марта, 2009 - 16:54:56 - перейти к сообщению
да, с кмопом бывает такое (лог 1 должна быть близка к питанию). эффективнее и надежнее всго будет запитать микруху от 5 вольт (если не ошибаюсь от ресивера такое управление приходит) через стабилизатор (например КР142ЕН5А), заодно и от двигателя отвяжешься (от помех). а резистор R3 вообще непричём (всё несрабатывает до него).
23. darkblue - 21 Марта, 2009 - 17:44:16 - перейти к сообщению
Да не про тот резистор речь,речь шла про тот что одиннадцатую ногу ну вход к земле подтягивает,тот что на 10 ком к транзистору идёт я вообще не трогал
24. Гость - 21 Марта, 2009 - 18:06:03 - перейти к сообщению
тот да, можно увеличить, но это только если выход ресивера слаботочный, а если ТТЛ-совместимый, то не важно. кстати неплохо-бы ссылку на датащит от ресивера (чтобы абсолютно четко знать как его выход пользовать).
25. darkblue - 21 Марта, 2009 - 18:12:34 - перейти к сообщению
вот чего чего но это вообще фиг найдёшь,ибо китайский китай)
26. Гость - 21 Марта, 2009 - 18:25:16 - перейти к сообщению
в общем надежнее всего уменьшить питание микрухи (14 нога) до выходного уровня "1" ресивера (или притулить усилитель к выходу ресивера, что поморочаннее). на остальную часть схемы это изменение не повлияет. к142ен5а (буржуйский аналог 7805)- микросхема в 3 ноги (вход, земля выход) подключаеться просто, хотя это с моей колокольни (открыл ящик и нашел от чего отломать). если стабилитрон 5.1-5.6 В найдеться-можно его.